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回轉(zhuǎn)窯窯后結(jié)圈原因分析及處理辦法

作者:紅星機(jī)器時間:2011-10-12更新時間:2019-03-25

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自2007年2月以來,選礦設(shè)備窯后頻繁發(fā)生結(jié)圈、結(jié)球的工藝事故,河南紅星選礦設(shè)備廠技術(shù)人員現(xiàn)將原因分析及解決措施介紹如下,供供參考。

回轉(zhuǎn)窯

紅星回轉(zhuǎn)窯價格

1、回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈情況

2007年3月19日嚴(yán)重,窯前返火,窯尾有漏料現(xiàn)象,無法操作煅燒,迫使停窯處理。從窯內(nèi)看,主窯皮長達(dá)22m,副窯皮長到回轉(zhuǎn)窯窯尾,35-37m處形成后結(jié)圈,結(jié)圈小孔洞呈不規(guī)則狀,直徑約1.5m,進(jìn)窯觀察該圈明顯分為兩層,且層次明確、清晰,第一層厚約150mm,呈黃白色,第二層厚約460mm,呈黑色,圈體非常致密。

2、回轉(zhuǎn)窯原因分析

(1)由于2006年煤價不斷上漲,加之公路運輸距離遠(yuǎn),為了降低成本,采用當(dāng)?shù)亓淤|(zhì)煤煅燒,煤質(zhì)下降,灰分高,揮發(fā)分低,發(fā)熱值低。實際生產(chǎn)中,煤可燃性差,煤粉燃燒不完全,大量煤灰不均摻入生料中,液相在窯后面提前出現(xiàn),而未燃盡的煤灰產(chǎn)生沉積及液相的提前出現(xiàn)結(jié)圈。

(2)2007年以來,由于機(jī)械原因,高溫風(fēng)機(jī)1號軸與密封圈強(qiáng)烈摩擦,產(chǎn)生局部高溫,使軸側(cè)曲,水平振動高達(dá)6.4mm/s。為了降低振動,不得不降低高溫風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速,由原來的1130r/min降到1060r/min,有時更低,嚴(yán)重影響了窯內(nèi)通風(fēng),加上煤質(zhì)又差,更多的回轉(zhuǎn)窯窯頭燃燒不完全的煤粉沉積在窯后燃燒,使窯內(nèi)后部溫度升高,液相量增加,加速了窯后結(jié)圈的形成。

回轉(zhuǎn)窯

(3)為了處理窯后結(jié)圈,我廠在迫不得已的情況下停窯燒后圈,由于煤質(zhì)差,二、三次風(fēng)溫低,燃料不完全或未燃燒的煤粉落在圈上及圈后的積料上,不斷燃燒,造成物料發(fā)粘,不但圈未燒掉,反而越結(jié)越厚,回轉(zhuǎn)窯這也是第一層圈形成的主要原因。

(4)我廠石灰石礦點較多,且含土量較大,石灰石所占比例在92%左右,石灰石堆廠又小,均化不好,出磨生料質(zhì)量不盡理想,生料三率值合格率較低,物料成分波動大,操作更難控制。

3、回轉(zhuǎn)窯解決措施

(1)加強(qiáng)原煤進(jìn)廠和煤粉制備過程中的管理,煤粉細(xì)度一定控制在80μm篩篩余30%以下,水分控制在1.5%以下。在操作過程中,適當(dāng)提高篦冷機(jī)料層,一般控制在500~600mm左右,使二次風(fēng)溫從880℃左右提高到945℃,以加強(qiáng)煤的燃燒,并開大內(nèi)風(fēng),內(nèi)外風(fēng)比例由原來的6:4調(diào)為7:3,提高窯前溫度回轉(zhuǎn)窯,保證煤粉燃燒完全。

(2)在停窯打圈期間,鉗工更換高溫風(fēng)機(jī)新軸承,同時修理密封圈,開啟后,高溫風(fēng)機(jī)運行正常,徹底解決了窯內(nèi)通風(fēng)不夠的問題。

回轉(zhuǎn)窯

(3)嚴(yán)格控制頭、尾煤比例,穩(wěn)定在4:6,防止窯內(nèi)出現(xiàn)還原氣氛,導(dǎo)致回轉(zhuǎn)窯內(nèi)煤粉燃燒不充分。

(4)根據(jù)石灰石礦含土量大的特點,在石灰石進(jìn)料處架篩網(wǎng),對石灰石進(jìn)行篩土處理。嚴(yán)格物料堆放作業(yè)程序,提高物料的預(yù)均化效果,避免由于石灰石波動大而引起生料化學(xué)成分波動。

(5)當(dāng)煤質(zhì)差,SiO2、MgO較高時,結(jié)圈后嚴(yán)禁干燒窯回轉(zhuǎn)窯。

(6)三個班統(tǒng)一操作方法,穩(wěn)定燒成系統(tǒng)的熱工制度。在保持喂料喂煤均勻、加強(qiáng)物料預(yù)燒的基礎(chǔ)上盡量加快窯速,采取薄料快轉(zhuǎn),嚴(yán)禁慢窯大料,提高快轉(zhuǎn)率,抑制回轉(zhuǎn)窯窯后結(jié)圈。

4、回轉(zhuǎn)窯效果

通過采取以上措施,我廠再也沒發(fā)生過窯后結(jié)圈事故,而且產(chǎn)、質(zhì)量較好,2007年4月份熟料生產(chǎn)30744t,fCaO平均0.76%。

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